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首套万吨(dūn)级硫化促进剂M装置的投产(chǎn)
来源:农民(mín)日报(bào) | 作者:agriculture-100 | 发布时间(jiān): 2014-09-24 | 4684 次浏(liú)览 | 分享到(dào):

       2月23日,河南省开仑(lún)化工有限(xiàn)责任公(gōng)司投资3000多万元建设的国(guó)内首座万吨级硫(liú)化促进剂(jì) M生产(chǎn)装(zhuāng)置,经过近5个月的运行(háng)试(shì)车成功(gōng),截至(zhì)目前产销量已达4000吨,产品质量、生(shēng)产成本等技术指标(biāo)均达到国内领先水平。该装置还实现了(le)清洁生产,与 国内普遍(biàn)采用的酸碱法工艺相比,每(měi)吨产品可减少(shǎo)高浓度工业废水排(pái)放量40~60吨,废气全部回收再利用。
  硫化(huà)促(cù)进剂M的传统生产工艺有酸碱(jiǎn)法 和溶剂法。酸碱法(fǎ)生产过程产生(shēng)大量的(de)高浓(nóng)度废(fèi)水,处理难(nán)度大(dà);溶剂(jì)法虽然无废水产生(shēng),但产品质(zhì)量差,成本高,与酸碱法相(xiàng)比缺乏市场(chǎng)竞争(zhēng)力(lì),无法实现工业化 生(shēng)产。为了(le)改变国内促进剂M生产高污染、高消耗的现(xiàn)状,开仑化工吸收借鉴国外先进技术,并结合多(duō)年的生(shēng)产实践经验,历时5年多的时间(jiān),在传统溶剂法生(shēng)产工 艺的基础(chǔ)上,成(chéng)功研发出硫化促(cù)进剂M清(qīng)洁生产及硫化氢尾(wěi)气回(huí)收循环利用新工艺。

       新(xīn)工艺在(zài)生产过程中不产生任何废(fèi)水,从工艺源头实现了废水零排放,硫化氢废气全部转(zhuǎn)化为硫磺回收再(zài)利用,具有显著(zhe)的社会、经(jīng)济和环(huán)保(bǎo)效(xiào)益。2009年5月,该项工艺通(tōng)过了河南省科技成果(guǒ)鉴定,并申报(bào)了2项(xiàng)国家(jiā)专利。

       值 得一提(tí)的是,新工艺在溶剂快速回收利用(yòng)和提(tí)高产品质(zhì)量方面(miàn)取得重(chóng)大突破。这套新的溶剂萃取(qǔ)法生产工艺在后(hòu)处理工序用溶剂萃取代替(tì)酸(suān)碱反应中和,整个(gè)生产(chǎn)过(guò) 程(chéng)实现废(fèi)水零排放;采用全(quán)封闭的溶剂(jì)快速回收循(xún)环(huán)系统,减少了(le)溶剂挥发对空气的(de)污(wū)染;在高(gāo)压(yā)合成工序采用封闭性高压(yā)反应釜,使物料反应更加充分(fèn);改进(jìn)了温(wēn) 度测量系统,缩短了反应时间,提高了收(shōu)率和产品(pǐn)质量;硫化氢尾气(qì)回收循环利用(yòng)系(xì)统使硫化氢尾气全部转化为硫磺(huáng)回收利用,实现(xiàn)了(le)清洁生产和废(fèi)弃物的回收循环 利(lì)用。

       此外,新工艺通过对关键生(shēng)产(chǎn)设备(bèi)高压反应釜、电加热装置等(děng)进行改进,缩短反应时(shí)间,提高收率和产品(pǐn)质量,减少了原材料和能(néng)源消耗(hào),节能降耗效果(guǒ)也十分显著。

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